绿矿
江铜德铜采矿场:创新创效促发展


      今年以来,江铜集团股份有限公司德铜采矿场所属党支部以开展“三年创新倍增,我们在行动”活动为契机,针对“提质增效、对标一流、绿色发展、安全生产、后勤服务”等方面存在的短板及瓶颈,积极践行“同心、同创、同进”的江铜企业精神,采取一系列有效措施,攻坚克难,取得了良好的社会效益和经济效益,进一步调动全场干部员工投身“三年创新倍增”攻坚计划行动的主动性、创造性,为公司和矿山高质量发展聚集了正能量。

  钻“孔”灌“注”提效能

  电动轮汽车是德铜露天采矿运输的重要设备,轮马达又是电动轮汽车的主要总成件之一。由于矿山不断深凹开采,重距离运输、长距离上坡现象增多,造成了轮马达的异常损耗。然而,该场在检修好轮马达投入采区运行后,经常会出现轮胎容易脱落的“症状”,存在较大的安全隐患。

  为了解决这一“瓶颈”,该场组织技术骨干展开排查,最终诊断出由于轮毂安装孔损坏,导致螺栓松动。若采用以往的维修方法(重新对轮毂安装孔攻丝,然后在螺栓表面涂上专用胶水,再紧固处理),不仅劳动强度大、修理时间长,而且投入运行不久螺栓依然会有松动的现象。

  “我们通过现场测量、分析与研究,采取了新的维修工艺,就是先将轮毂原来的24个安装孔全部打穿,另外根据轮毂的厚度加工出不同长度的‘穿心’螺栓进行紧固焊接。”电动轮大修工段的技术人员王新民说。

  轮马达轮毂及固定螺栓经过一系列的技术改造后,不仅提高了修理效率、降低了劳动强度,而且为电动轮汽车长周期安全运行创造有利条件。

  修“旧”利“废”促生产

  2300XP型电铲是德铜主力型电铲之一,目前有5台投入采区生产。随着使用年限增长,今年3月份,7#电铲迎来了计划性中修。

  “7#电铲,斗容为16.8立方米,是上个世纪90年代初由矿山引进投入采区作业,前后经历了三次大修期,累计运行时间10万多小时。”铲装工段副段长幸学群说,“由于临近待报废期,通过综合考虑,我们场就把大修改成中修。能修复的结构件在现场修复,各大机构的一些零部件能使用的通过检查继续使用,无法使用的对其进行更换。”

  为确保7#电铲中修进度和质量,该场精心组建钳、电、焊等维修技术队伍,抢工时、抓进度,克服种种不利因素,按时间节点做好电铲各项检修工作。

  铲钻大修工段副段长高凡说:“在7#电铲中修期间,行走减速箱总成是行走机构中故障出现最难处理的一项,不仅拆除安装不方便、检修时间长,而且由于设备老化严重,减速箱体往往达不到预期的使用寿命,成本压力逐年增加。”然而,办法总比困难多。综合考虑各方面因素后,他们将目光投向早些年报废留用的2100BL电铲行走减速箱部分备件上,虽说型号不一样,可是结构是相似的,通过改造后能与2300XP电铲通用。

  据统计,从去年下半年至今,该场抢修2300XP电铲行走减速箱7台,除去2台中修之外,5台均为故障损坏,维修这5台使用了2100BL型电铲备件。此举措,减少了成本支出费用300多万元,又为采区高效生产提供了有力的保障。

  完善制度降成本

  以往,采矿场供应室对采区快餐食堂食材入库没有可依据的明确标准。针对于此,该场今年起对食材采购新制定并落实了招投标制度,既约束供应商也约束库管,在合同中明确规定了食材配送质量与数量的约束条款,切实做到“超出计划的数量坚决不收,没有检疫合格证的食材坚决予以退回”。

  “如今,我们对食材实际消耗进行跟踪与分析、科学制定采购计划,并参照日报表、周报表、月报表的三层级数据进行分类别、分阶段采购。不光在源头上杜绝库存与浪费,同时保证了每天用的都是新鲜食材。”该场铜厂170工业场地快餐食堂负责人程德爱说,“另外,还对洗配菜、加工烹饪等环节实施绩效考评,不断提升每道菜的成品质量,让大家吃饱吃好干工作。”



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