1月12日,在合肥铜冠电子铜箔有限公司漆包车间,工段长王文涛站在设备前,目光紧锁屏幕上的漆单耗数据。当数据首次降至“75kg/t”时,他感慨道:“终于摸到了那把‘金钥匙’。”
漆单耗从83.2kg/t降至75kg/t的背后,是一场历时4个月的QC攻坚战。面对激烈的市场竞争,降低漆单耗是关键。该工场火速成立攻关小组,决定向每一个生产环节要效益。
“就像是用显微镜看工序。”攻关小组组长吴晓益这样形容起步阶段。
小组从油漆配方、涂漆工艺、关键模具3个方向同步切入,展开细致排查与试验。首先从油漆本身寻求突破。他们摒弃固定配方,通过一系列梯度试验测试不同浓度,发现将油漆固含量适度提升后,漆单耗可直接下降14%。于是,该工场创新采用“高固含漆+低固含漆”组合方案,前者形成致密涂层可减少缺陷,后者像“双面胶”增强附着可防止脱漆,不仅实现显著降耗,还能缩短烘干时间,提升工作效率。
优化油漆配方后,涂覆工艺也取得突破。小组颠覆“一次涂够”的传统,推行“薄漆多涂”方法,分层薄涂使涂层更加均匀;将烘干工艺升级为“低温预烘+高温固化”双段烘烤,并引入闭环温控系统,实现温度实时精准调节,彻底解决涂层厚薄不均的难题。
与此同时,小组与供应商携手对模具进行量身改造,严格控制关键部位的尺寸精度,并统一优化转角弧度。新模具投用后,漆液涂覆效率提升12.2%,线材边角积漆的顽疾也随之根除。
历时4个月,合肥铜冠电子铜箔有限公司漆包车间小组攻关成效显著,漆单耗累计降低9.6%,以年产3000吨测算,每年可节约成本24.2万元。目前,这套系统方法已在该公司工场11条生产线全面推广。更重要的是,通过专项培训与实践,一线员工养成了“实时监控、即时调整、量化评估”的工作习惯。
“从83.2到75,这不只是一组数字的变化。”该工场场长汪华龙说,“它证明了,只要肯用‘显微镜’去审视,生产环节中处处都有改善空间。漆耗攻关是一个起点,精益生产永无止境。”
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